氮气置换液化气流程
为了废碱性水的问题,在 2013 年
过程中,通过外引高压氮气(2.5 MPa)对
液化气脱硫醇系统内部液化气进行置换处理。根
据液化气脱硫醇装置的工艺流程,通过添加临时
线变通,从液化气脱硫醇各设备顶部充压,管道氮气置换,底
部引出退料,退料液化气全部转入液化气缓冲罐
D-501,然后使用液化气 P-501 转进液化气罐区,
避免氮气进入液化气罐区,对罐区造成冲击。工
艺流程见图 1。因氮气密度比液态液化气轻,因
此临时配管退液化气线必须从各塔、罐底部引
出。
退液化气脱硫醇系统中液化气的基本步骤
为:
1)高压(2.5 MPa)氮气经 P-504 出口沿催
化剂碱线进 C-501 塔顶,实现脱硫醇装置液化气
系统充压。
2)C-501 充压至 1.2 MPa,氮气沿正序流程
先进 E-503,后进水洗罐 D-503、沉降罐 D-504,
通过各设备底部临时管线,依次退净 E-503、
D-503、D-504 内液化气至缓冲罐 D-501。 3)C-501 退料通过催化剂碱液线转进 D-501,
C-501 退碱时,应保证碱液退净,液化气退料线
上进下出,通过现场玻璃板以及现场流量计变化
情况判定是否压净。
4)D-502 充压:从 C-501 入口线经 E-502 倒
转进罐,尽量将管线内液化气置换干净,通过罐
底退水线转进 D-501,管道 氮气置换,实现氮气上进下出,通过
现场玻璃板判定液化气是否压净。
长输管道氮气置换
5 置换投产 (1) 计算与氮气混气头到达各阀室、场 站时间。根据的流速 , 计算出氮气与空气混气头和与氮气混气段气头到达各阀室及末站 的预计时间 , 方便操作人员按时在场站、阀室进气体检测等操作。庆哈管道于 2007 年 12月 5 日投 产 , 投产期间混气段气头到达各阀室及末站实际时 间和计划时间基本吻合。 (2) 投产置换方法。置换投产采用气推气的置换方式。即推动氮气、氮气推动空气 的置换方式。庆哈管道工程投产时直接从哈尔滨末 站引气放空 , 先置换主管线 ,再置换阀室和场站放 空和排污等管线。投产期间用上游供气阀门调节天 ran气流量 , 推动提前注入的氮气段开始进行线路、阀室和场站的置换 , 全线置换期间 , 分别在 下游阀室和场站进行引气放空 ,并对沿线阀室、场站各检测点的检测情况及时进行沿线阀室、场站放 空和排污等管线的氮气、置换。 根据上游供气能力、管径及流速 , 测算出每小时的供气量。
引言
管道置换氮气的目的,在于利用氮气清除管道内
的空气,以防注入的过程发生。注氮的过程中,如氮
气浓度控制不合理,极易导致、窒息、火灾、等风险。可
见,对各类风险进行预防极为重要。
1 管道氮气置换的安全性的影响及预防
1.1 注氮过程中氮气浓度对安全性的影响
《氮气使用安全管理规范》指出“氮气是一种无色无臭的
窒息性气体,比空气稍轻( 比重为0.97),空气中的氮气含量过
高,氧气浓度下降到19.5% 以下时,长输管道氮气置换,就可能造成人员缺氧窒息。
吸入浓度不太高的氮气时,可能引起胸闷、气短、疲软无力、继
而又烦躁不安、极度兴奋、乱跑、乱叫、神情恍惚、步态不稳,可
能进入昏睡或者昏迷状态,吸入高浓度的氮气( 氮气浓度大于
90%),可迅速导致人员出现昏迷,呼吸心跳停止而至”,严
重威胁到施工人员的生命安全。由此可见,注氮的过程中,在通
风不良的场所如未有效控制氮气的注入浓度,极容易导致施工
人员出现窒息等风险。如注入氮气浓度过低,易致与空
气混合,导致事故发生。为避免发生上述风险,注氮的过程
中,要时刻关注作业场所的氮气浓度,如此方可确保管
道置换氮气的过程安全进行。
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